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中科炼化连续重整装置达标竞赛第一名

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    今年以来,中科炼化连续重整装置成立了党员研究小组,提高装置指标,科学分析超低负荷下装置的现状和瓶颈,在确保装置安全稳定运行的基础上,深度优化能源消耗,探索高效空间。通过制定一系列合理的节能增效技术方案,有效降低了水、电、汽的消耗。截至6月底,该设备综合得分在总部同类设备比赛中排名第一。
 
    研究团队深入挖掘潜力,坚持“降本增效”。他们利用机组低负荷运行的机会,将缺点转化为优点。在保证重整进料杂质含量合格的基础上,加强了预加氢反应系统电耗大装置的管理,关闭补充氢压缩机,将补充氢改为重整氢生产;在实际运行过程中,工艺专业人员和组长发现,只有50m3/h的非净化空气能够满足再生空气的冷却需求,这为再生空气冷却风机的停机提供了条件。这两项措施可以每小时节省90千瓦时。
 
    此外,通过增加一台低压冷凝泵降低低压蒸汽闪蒸罐的运行压力,不仅解决了现场管道的“水锤”问题和输送系统的管网问题,还将低压蒸汽产量提高了4吨/小时,这将使低压蒸汽的产量每年增加33840吨,并取得可观的效果。
 
    在确保安全环保运行的基础上,重整区操作人员将“精细操作、节能降耗”的主题贯穿于日常工作之中,严格控制工艺参数指标,优化装置运行。加热炉是“能源消耗大户”。为了提高加热炉的热效率,专业技术人员加大了对加热炉的特殊照顾,严格控制了加热炉的各种运行参数,精心调节了“三门一板”,降低了空气过剩系数,优化了加热炉运行。炉子的热效率从92%提高到93.3%。同时,为了节省低负荷运行时的电力成本,专业技术人员科学地调整和控制各塔的压力、回流比、塔底温度等关键参数,对各塔的运行进行精细优化和调整,节省燃料气消耗0.6吨/小时,减少高压蒸汽消耗10吨/小时。
 
    为了提高装置的经济效益,他们努力提高重整油的收率和辛烷值。研究小组加班收集机组数据,全面梳理各种能耗,反复比较制定一系列优化运行的技术措施。根据混合二甲苯的非芳烃含量,它们降低了制氢产率,提高了重整液产率;根据生产平衡,重整油的蒸汽压力按照夹紧操作进行操作,减少了不稳定液态烃的输送,提高了重整油的收率;根据混合二甲苯产品,适当提高芳烃转化率,提高重整油辛烷值,提高产品竞争力。
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