中新化工甲醇装置秋季复产开车一次成功
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7月以来,该公司全面启动了大修工作,““战高温、保安全、提质量、抢进度”。夏季大修工作已按计划有序开展,公司提前精心策划和组织。全体员工发扬了“敢打硬仗,善打胜仗”的优良作风,稳步推进了设备检修、隐患整改、设备保洁和高效维护,为下一步装置的长期运行奠定了坚实的基础。为了确保高质量、高效率地完成这项维护任务,公司制定了详细的维护计划,确定了维护任务的负责人,并详述了责任目标。先后完成了9.8MPa蒸汽管道纳米介孔保温毡保温、甲醇罐区SIS阀和DCS阀、主机控制系统UPS双电源等技术改造项目。
强化内控做管理
公司以“严管理、增效益、防风险”为核心,始终坚持稳中求进的总基调,以设备安全高效生产为目标,以挖潜增效为重点,以国企改革为重点,以学习和教育党的历史、能力建设和作风建设为契机,公司坚定不移地打好了“求生存、创效益、求发展”的仗。针对秋季装置开车,公司相关部门配合编制了《甲醇装置开车一评三案》,并下发至各分公司学习。同时,我们将重点针对可能出现的安全和环境异常情况,提前制定详细的应急计划和预防措施。各职能部门将贯彻启动动员会的指导精神,全程跟踪开工过程,排查各种隐患,确保整改到位,全面控制人员、安全、进度、质量和环境。
铆足生产提干劲
自9月13日13时起,4#锅炉点火一次成功。9月14日凌晨1时17分,进行空分装置冲转联动试车,分离进入预冷、活化、再热。9月17日14时,氧气、氮气合格送出。9月18日16时,气化炉成功点火,天然气被送出。9月18日21时,成功完成甲醇合成和气体连接生产粗甲醇的任务。该单元持续了128小时,比计划节点提前了53小时。9月19日6时50分,实现了双炉并联气化。目前,甲醇装置运行稳定,各项参数正常。为了严格履行主要职责,消除设备隐患,公司开展了“零泄漏”治理活动,重点关注设备和管道的“跑、冒、滴、漏”,动、静态设备的运行,生产工艺参数的控制,针对现场特殊作业安全监控等问题,要求严格隐患排查,加大检查和整改力度。
拧紧防疫防控弦
该公司强化责任心,以高度的政治责任感和使命感,严格执行各项疫情防控措施,加大核查力度,加强出入厂人员的管控、排查、闭环管理等。聚焦重点节点,强化防控措施,构筑强大疫情防线。积极配合获嘉县政府开展全员核酸检测,有效识别风险人群