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  今年装置大检修结束后,抚顺石化乙烯厂抓住优化调整的时机,通过摸高定目标、攻关破瓶颈等措施,持续提升装置运行水平。8月份第一周,该厂装置运行平稳率达到99.99%,比一个月前跃升了1.46%,以崭新的姿态投入新的生产周期。

  踮起脚尖再摸高

  装置长周期平稳运行是炼化企业追求的目标,也是企业实现可持续发展的保证。运行平稳率是评估装置运行状况的量化指标,是生产工艺管理的重要内容。乙烯厂抓住装置检修后设备基础较好的时机,进一步强化生产管理,实时跟踪平稳率指标变化,制定优化调整措施,全员打响装置运行平稳率保卫战。

  目前,乙烯厂有公司级平稳率指标40个、厂级指标143个。该厂从强化操作规程、操作卡、工艺卡片三级管理四级监控的生产受控管理入手,组织生产运行部根据装置的“脾气秉性”,制定操作平稳率考核指标,包括工艺卡片要求的所有参数,并且高于工艺卡片标准,督促各装置平稳率持续“摸高”。

  同时,该厂利用微信、内部通讯软件建立“平稳率专项组”,第一时间传达公司关于平稳率管理的相关要求,建立平稳率日检查表及周报、月报;通过MES平台检查主要生产装置平稳率情况,并将检查结果汇总至部门领导,为下一步调整优化提供依据。当工艺指标超出平稳率控制范围时,相关管理人员及时督促生产车间做好偏差原因分析,根据超限原因制定并落实纠偏措施,消除超标现象。如果某一指标多次或连续超限,责成车间对该指标进行评审,查找深层次原因、落实整改措施,跟踪落实整改效果,同时升级管理由主管厂领导跟踪审核整改结果。

  “老大难”不再拖后腿

  “这两个装置的老大难问题终于解决了,以后咱们乙烯装置平稳率再不能拖后腿了。”该厂乙烯车间专责工程师王洪图兴奋地说。

  去年一段时间,乙烯装置裂解气压缩机出现透平真空度过高的问题,使乙烯、聚丙稀两套装置的MES累计平稳率在公司54套装置中排名靠后,也给全厂装置运行平稳率拖了“后腿”。针对瓶颈问题,生产运行、机动工程等专业部室携手组织攻关,在生产车间的积极配合和员工的踊跃参与下,找出了问题根源。原来是乙烯装置复水冷凝器和冷却水发生堵塞,聚丙烯装置相关密度计损坏,造成两套装置平稳率下降。根源找到后,问题很快得到了解决,装置平稳率迅速上升。就这样,该厂一个季度排查出隐患997项,全部整改完成。

  针对部分设备老旧、机泵损毁严重导致的装置运行不平稳问题,该厂以大检修为契机,组织力量全力补齐短板,将顽疾一个个彻底根除。此次大检修中,该厂共修理转动设备108台、冷换设备容器检修217台、仪表设备1895台,更新DCS1套,检修DCS3套、电机88台,完成小型技改技措留头项目2项、提质增效项目5项,为乙烯厂装置运行平稳率大幅提升奠定了基础。

  现场教学培养“追星族”

  装置检修后,设备焕然一新,蓄势待发。为使各套装置迅速进入到安全平稳运行状态,乙烯厂广泛开展技术培训,为装置培养优秀的“舵手”。

  该厂设立“实地课堂”,在设备旁师徒手把手教学,实现装置检修期间“停工不停学”。5月份以来,乙烯厂基层单位开展培训140余次,700余名员工参与学习,开展实地演练12场。

  在乙烯厂环氧乙烷/乙二醇车间有这样一面墙,上书“星级英雄榜”5个醒目的大字。车间员工都变成了“追星族”,他们追的可不是娱乐明星,而是操作之星。车间将操作员按通岗个数、技术段位、实操水平、履职敬业等考核项评出星级:一套装置通岗的评为三颗星,两套装置通岗的评为四颗星,三套装置通岗的评为五颗星。上榜“英雄”定期考核,随时调整榜序。

  为了当上“五星上将”,员工们都卯足了力气,积极参加各项培训,督促自己养成“多看、多听、多学”的工作习惯,熟悉工艺流程,熟记运行指标参数,提升自身技能水平,用过硬的本领驾驭装置安全平稳运行运行。

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