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优化管线破解高液位难题

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  近日,延安石油化工厂动力车间通过新增一条管线的优化方案,有效解决了锅炉连排水扩容器高液位运行的瓶颈问题,保障了装置长周期运行。

  动力车间轻烃锅炉连排扩容器的作用是将锅炉连排水收集,闪蒸后引入除氧器回收利用。在运行过程中,由于锅炉上游水质较差且不稳定,为了保障锅炉过热蒸汽的品质,锅炉必须增大排污量,而且远大于设计值,因此,导致锅炉连排扩容器高液位运行。如果扩容器持续运行,将不利于连排水的闪蒸,还会引起扩容器罐体及与之相连的管线发生振动,直接制约着锅炉安全平稳运行。

  为了解决“高液位”难题,动力车间技术人员经过实地查看现场、分析,决定在不改变原设计管线的基础上,新增一条排水管线,就是在扩容器底部放水线引出,与原管线相接,较之前的标高降低了约3.8米。

  改造后,连排扩容器排水更加顺畅,不仅保证了蒸汽品质,锅炉排污量也由11%减少到10%,节约了除盐水,这样就解决了锅炉连排扩容器高液位运行的难题,取得了良好的效果。

  “一条管线,顺利解决了连排扩容器高液位运行以及管线振动的问题,减少了锅炉排污量,也有助于高压连排水闪蒸变成二次蒸汽,进行二次利用,提升了锅炉效率。”该车间负责人高兴地说。

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