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扬子石化3号PTA安装长周期运转创纪录

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根据提升运行,自2016年5月14日维修后驾车至今,扬子石化3号PTA装置长周期运行造就最好是记录,截止2016年12月底,该装置运行超出七个半个月左右,创出了装置投入运营十年至今的最好是记录。

PTA装置是现阶段中国最繁杂、较难可控的化工厂装置之一。因为设计方案、加工工艺标准等要素危害,PTA加工过程中,加工工艺原材料非常容易在管路及器皿内腔结块阻塞,危害传热和运输,管式反应器及器皿的伤害风险水平高,机器设备维修次数多,装置泊车频次较多,PTA装置的长周期运行变成领域中的一大难点。

自2006年装置驾车至今,扬子石化3号PTA装置的运行周期时间最多沒有超出大半年時间。为了更好地增加装置的运行周期时间,减少运行成本费,2016年5月14日装置维修后驾车至今,扬子江化工厂创立了装置运行科技攻关工作组。一方面,化工厂进行矩阵学习培训,把职工必须把握的专业知识专业技能分成6大控制模块、180好几个单独实际操作模块开展系统软件学习培训,提升了员工的实际操作运行水准和应急管理工作能力。另一方面,化工厂提升加工工艺指标值考评,在PTA协同装置执行“扛旗挂星”劳动竞赛,对装置稳定率、安全隐患排查、出现异常剖析等16个层面的加工工艺指标值开展“扛旗挂星”,依据各队组红旗轿车和新华的总数开展奖赏,合理激发了职位工作人员的工作主动性。

另外,化工厂提升设备维护管理,关键对空压机废气透公平主要设备执行运行护理,紧密监管空压机入口总流量、入口溫度等运行主要参数,依据主要参数的运行转变,立即将空压机调节运行至最好情况,防止空压机大幅度起伏而互锁泊车。

为了更好地确保装置的长周期运行,化工厂PTA协同装置还提升安全巡检,立即清除机器设备安全隐患和安全事故迹象。2016年12月8日,职位员工在安全巡检时查验发觉,空气氧化模块真空过滤机开料螺旋式轴出現开裂状况,立即降负载解决,拆换了螺旋式轴,防止了一次非方案泊车。

根据执行一系列的对策,扬子江化工厂维持了PTA装置的稳定运行,运行周期时间超出七个半个月左右,创出了历史时间最好是记录。

来源于:中石化新闻

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