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巴陵石化氯丙烯单元技改小投入大报答

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至2016年底,巴陵石化环氧树脂胶事业部环氧氯丙烷装置氯丙烯单元(100单元)技术性改造后投入使用满一年。该企业及环氧树脂胶事业部精心安排、不断提升,使氯丙烯单元技术性改造投资项目降低,装置运行水准提高,完成“项目投资少、效果非常的好、收益高”的预期目标,推动了减亏挖潜力工作中。

清除运行短板刻不容缓

氯丙烯单元2002年1月建成投产,2005年12月执行扩能改造。近些年,装置非方案停产多、检检修花费高,比较严重危害生产制造机构和效率充分发挥。

经深入分析和剖析,氯丙烯单元运行全过程中关键存有五个层面的难题:工艺技术存有缺点,装置关键机器设备、管道浸蚀比较严重,安全隐患大,近些年每一年维修费用达1000万元;装置电力能源综合性使用率低,反映造成的高热量食物未根据加工工艺收购 ;运行周期时间短,年平均非方案停产8次,均值运行半个月上下需全程泊车清碳;反映成品率低;产品品质与领域榜样有差别,商品竞争能力较差。

对于此事,环氧树脂胶事业部2013年8月起动改造计划方案编制管理。

计划方案提升项目投资减少八成

为保证计划方案最优化、花费最省,环氧树脂胶事业部坚持不懈切实于缓解系统软件浸蚀,清除装置运行安全隐患;切实于提升反映成品率,减少物料消耗;切实于提升分离出来实际效果,提高产品品质“三个着力于”的构思,反复推敲提升,明确以反映系统软件、分离出来系统软件、pe收购 系统软件等3项系统软件改造为具体内容的改造计划方案。

在其中,反映系统软件层面,主要是改善设计方案加工工艺、机器设备型号选择,减少装置耗能;分离出来系统软件层面,主要是提升生产流程,进一步提高产品品质、处理管道及机器设备易浸蚀的难题;pe收购 系统软件层面,关键调节机器设备构造,减少系统软件反映工作压力。

计划方案提升全过程中,环氧树脂胶事业部掌握到齐鲁石化环氧氯丙烷装置于2013年停业整顿、一部分财产处在闲置不用情况的状况,向企业汇报。巴陵石化领导干部随后分配有关部门推进设备利旧工作中。根据提升与总公司、齐鲁石化的沟通交流,争得到齐鲁石化73台机器设备的免费划转。

强化措施,该项改造项目投资成本预算由最开始的五千万元压减为1000万元。

严细机构专家会诊科技攻关保运

2015年7月,氯丙烯单元泊车改造。因为既要拆装装置一部分机器设备,又要安裝利旧机器设备;既要机构其他单元生产制造,又要执行氯丙烯单元改造,安全工作难度系数大。环氧树脂胶事业部将改造新项目列入本年度重点项目建设,确立由主抓总经理带头推动,并对于改造內容逐一明确职责人、进行時间;坚持不懈每日举办改造专题会,每星期举办监理例会,融洽处理改造中出現的难题;搞好利旧机器设备的检验、维护保养、检修、防腐蚀等工作中,保证新项目安全施工、进展可控。

2015年11月,氯丙烯单元一次驾车取得成功。自此,为进一步探索新技术新工艺,提升装置运行水准,事业部建立有机氯版块提升运行工作组,坚持不懈每星期对氯丙烯单元开展“专家会诊”,处理装置“疑难病症”。提升工作组根据制定pe原材料罐单罐只用排水管道规章制度、提升pe干躁转换步骤、优化软件工作压力与反映温控等对策,提高了装置运行水准。

“两升一降”年半收购 项目投资

运行一年来,氯丙烯单元完成“两升一降”:装置生产量提高,从2016年5月持续运行至10月,运行周期时间超出5个月,远远超过改造前,装置生产量环比提高12%。产品品质提高,氯丙烯成分由98.5%提高到99.5%,己二烯、水份、酸值各自减少83.3%、44.4%、88.9%,出产量做到领域榜样水准。综合性成本费减少,现阶段,商品企业边际效益减少162元,年可提升边际贡献五百万元,另外,每一年减少维修费用200万元,一年半可回收利用改造项目投资。

现阶段,环氧树脂胶事业部不断增加经济发展性能指标提高、工艺技术与业务流程优化等层面的科技攻关幅度,持续提高氯丙烯单元运行水准。

来源于:中石化新闻

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